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leyu手机登录:塑料厂助剂VOCs废气处理方法|塑料厂助剂废水净化处理案例

来源:leyu手机登录    发布时间:2025-12-16 07:41:29


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  塑料助剂生产的全部过程中产生的废气废水主要来自于原料加工、反应合成、产品精制等环节。废气成分复杂,通常包含挥发性有机物(VOCs)、氯化氢、氨气、硫化物等有害于人体健康的物质。废水则含有高浓度有机物、悬浮物、重金属离子以及难降解的化学物质,具有COD高、毒性大、可生化性差等特点。

  废气主要成分包括:苯系物、醛类、酮类、酯类等有机挥发物,以及生产的全部过程中产生的酸性气体如HCl、SO2等。这些废气若不经过处理直接排放,会对大气环境能够造成严重污染,危害人体健康。

  废水主要污染物为:COD通常在2000-10000mg/L之间,BOD/COD比值低(一般小于0.3),含有各种有机溶剂残留如二甲苯、丙酮等,以及重金属如铅、镉、锌等。这类废水具有着强烈的生物抑制性,常规生化法难以直接处理。

  塑料助剂废弃净化处理一般会用多级组合工艺,根据废气成分和浓度的不同,选择比较适合的处理技术。常见工艺流程包括:

  :废气首先经过喷淋塔或干式过滤器去除颗粒物和部分水溶性污染物。对于含酸性气体(如HCl、SO2)的废气,采用碱液喷淋中和处理。

  :适用于中低浓度VOCs废气,先通过活性炭吸附浓缩,再脱附后进入催化燃烧装置高温分解。

  :根据排放规定要求,可能还要增加UV光解、低温等离子等深度处理单元,确保废气达标排放。

  :该企业主要生产受阻酚类塑料抗氧化剂,年产能2万吨。生产的全部过程中产生含酚类、醛类有机废气和高浓度有机废水。

  废气处理采用碱喷淋+活性炭吸附+催化燃烧组合工艺。废水净化处理采用铁碳微电解+Fenton氧化+UASB+接触氧化+MBR组合工艺。

  废气排放浓度:非甲烷总烃50mg/m³,酚类0.5mg/m³,远低于国家标准。废水出水COD80mg/L,氨氮10mg/L,达到《污水综合排放标准》一级标准。系统运行稳定,年减排VOCs约120吨,COD约500吨。

  :该企业专业生产各类塑料润滑剂,产品有硬脂酸盐、蜡类等。原有废污水处理设施老化,不足以满足新排放标准要求。

  采用隔油+气浮+电化学氧化+水解酸化+生物接触氧化+絮凝沉淀组合工艺。新增电化学氧化单元提高可生化性,改造生物接触氧化池提高处理能力。

  改造后系统抗冲击负荷能力明显提高,出水COD稳定在60mg/L以下,石油类3mg/L,总锌0.5mg/L。运行的成本较原系统降低约15%,污泥产量减少30%。

  :通过改进生产的基本工艺,减少污染物产生量。如采用密闭生产设备、溶剂回收系统等。

  :将废气中的有机溶剂回收利用,废水中的有价值物质提取回用,实现废物资源化。

  :应用物联网、大数据技术实现处理设施的智能监控和优化运行,降低运行成本。

  :如废弃净化处理中催化燃烧温度、空速的控制,废水净化处理中pH、DO、ORP等参数的监控。

  通过科学设计、规范运行和严格管理,塑料助剂生产企业可完全实现废气废水的达标排放,为环境保护做出贡献的同时,也保障了企业的可持续发展。

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